喵嗚平衡車開箱實測 2016年1月17日 19:17 自大一下學期接觸到平衡小車后,就一直掉這個坑里了。之前一直在用Arduino在做,里面的MPU6050的數據采集和PID算法都是Arduino庫中集成的,搞了一段時間后,小車就是能站起來,跑起來效果太差了。一直認為是Arduino的性能不行,直流減速電機有虛位,后來要換步進電機,但是我覺的網上有些用直流電機做的也很溜,不可能是這個原因,之后在51Hei論壇上看到喵嗚實驗室的開源造車,很心動,但是恰逢老師讓參加一個比賽的培訓,這個事就放下了,現在放寒假了,便迫不及待的買了一個回來,小車很溜。 下面我們按收到貨的順序來。 1.收到快遞 小車發的是順風,用一個紙盒子裝著。 .
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2016-1-22 11:41 上傳
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2016-1-22 11:42 上傳
快遞盒子有點被壓壞了。 然后開箱 .
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2016-1-22 11:43 上傳
光線不好啊,不過可以看到是一個車子和一個充電器以及一大堆泡沫,喵嗚的防護工作做的很好,車子沒有損壞。泡沫紙包的一層又一層的。 2.配件 充電器:全他么英文 重要參數:input Voltage: 110-240 V AC Output Current: 3*700mA
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2016-1-22 11:52 上傳
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2016-1-22 11:55 上傳
車體:
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2016-1-22 12:08 上傳
主控板: 主控板上集成了藍牙,飛思卡爾電機驅動與MPU6050;并留有用戶擴展接口,可以二次開發,nRF24L01接口 0.96OLED接口;
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2016-1-22 12:11 上傳
主控板背面是電機驅動芯片與STC單片機主控
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2016-1-22 12:14 上傳
電池:1300mah 航模電池 3S 電池選型http://miaowlabs.com/wiki/power-select.html
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電機:直流減速電機 喵嗚電機選型的理由http://miaowlabs.com/wiki/motor-select.html
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2016-1-22 12:17 上傳
測速:不是光柵
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2016-1-22 12:17 上傳
3.功能實測 首先車子可以平穩站立,關鍵還有一個之前意想不到的功能,當車子倒地后,居然可以一個加速讓小車重新站起來,這種能力在我看來很難做到啊,之前在接觸的小車中都是讓小車的角度大于一定的時候,電機就停轉,但是喵嗚團隊做到了這個功能,在我看來很神奇 I THINK。。。。 這款小車主要在于他是用STC的主控,編程與51類似,而且,沒有調用庫,開源也是真的開源了,我特地測試了喵嗚給的程序,編譯后燒錄進去效果還是一樣的好,這里還要夸獎一下喵嗚團隊,在我現在程序的時候選錯頻率,導致程序下載進去后,小車抽風了,經過與喵嗚團隊的溝通后,喵嗚爽快的又給我發了一個新車,我把車子給他發了回去,沒要郵費,買這些開源的電子設備,我們主要的目的還是在于學習,所以一個負責的技術支持才是我們想要的,如果賣出去就不管了,再怎么的物美價廉也不是我們所需要的,我們買的是技術,對于喵嗚的技術支持是很贊的。 另外,雖然喵嗚團隊的小車已經完全開源,硬件電路圖都開源了,我們雖然可以根據其開源資料將其抄襲過來,但是我覺得要是真心想學,不會在意這幾百塊,教育是要投資的,畢竟人家開發也不容易,聲援一下也不錯的。 總之這個車子適合于想要真正學會小車制作的人去看。 下學期的TI大賽控制題,肯定又他么是PID,所以得趕緊練習了。
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